創(chuàng)造賦能,向新發(fā)力
“小點子”解決“大問題”
“小成果”產(chǎn)生“大效益”
中核華興以集團公司“整體·協(xié)同”年
專項工作部署為抓手
大力推進科技創(chuàng)新
運用新技術(shù)新手段
賦能高質(zhì)量建設(shè)
持續(xù)破解難題,提升攻堅能力
核電事業(yè)部
在陸豐核電6號機組建設(shè)過程中,針對墻體施工縫及需鑿毛的墻面與地面處理存在的施工難度大、效率低的問題,項目團隊通過深入調(diào)研與技術(shù)創(chuàng)新,開發(fā)并應(yīng)用了“免鑿毛止?jié){帶”技術(shù),大幅簡化施工縫處理流程,提升施工效率的同時降低資源消耗。
該技術(shù)應(yīng)用成效顯著,目前,項目四分之三的墻體施工縫實現(xiàn)了免鑿毛處理,每100平米節(jié)省約75個工日,周邊廠房施工工期每層縮短3天,水平施工縫處理效率提升80%、人員配置優(yōu)化40%,且單張止?jié){帶可循環(huán)使用約15次,大大節(jié)約成本,為后續(xù)“華龍一號”及類似項目施工縫處理提供了寶貴經(jīng)驗,對推進核電項目高質(zhì)量建設(shè)具有重要示范意義。
基礎(chǔ)事業(yè)部
基礎(chǔ)事業(yè)部在田灣核電站7、8號機組排水井隧工程項目施工中,針對盾構(gòu)管片環(huán)內(nèi)、環(huán)間錯臺檢測工程量較大、檢測困難及誤差較大的問題,項目團隊研制出一種梳齒式盾構(gòu)管片錯臺檢測儀器,解決了盾構(gòu)管片環(huán)內(nèi)、環(huán)間檢測難題。
該檢測儀器實現(xiàn)檢測數(shù)值直觀化,減少了測量及試驗人員投入,同時將檢測準確率由80%提升至96%,保證了盾構(gòu)管片拼裝質(zhì)量,對后續(xù)盾構(gòu)管片拼裝檢測作業(yè)具有借鑒作用。
華北分公司
華北分公司在大體積混凝土預(yù)留預(yù)埋施工進程中,通過調(diào)研創(chuàng)新改進,采用PLC數(shù)控機床對管道彎曲參數(shù)進行編程設(shè)計,通過多點位控制彎曲,一次制作成型S型或U型穿墻電氣導(dǎo)管,避免了預(yù)埋穿墻電氣導(dǎo)管被射線穿墻的隱患,同時降低制作成本,縮短加工周期,提高施工效率。
中核華譽
中核華譽在中核秦山同位素生產(chǎn)基地項目建設(shè)過程中,針對周圍土建結(jié)構(gòu)墻體未施工,熱室屏蔽門需先安裝的情況,進行專項技術(shù)攻關(guān)。通過利用現(xiàn)有閑置槽鋼材料在屏蔽門兩側(cè)做臨時支撐架進行固定的小妙招,解決了密閉門定位以及固定問題,保證了熱室屏蔽門高精度、高可靠性以及防輻射要求和工程整體進度。
電力工程公司
在風(fēng)電混凝土塔筒施工中,針對混凝土塔筒吊裝過程中吊帶易與混凝土塔筒摩擦,易損壞吊帶及混凝土塔筒質(zhì)量的情況,中核華興能源電力項目團隊研發(fā)一種混凝土塔筒吊裝工裝來輔助吊裝。工裝上的吊點能夠隨著混凝土塔筒直徑大小變化靈活移動,從而有效調(diào)整吊裝角度,避免混凝土塔筒與吊帶之間的磨損,吊裝速度快、效率高。
通過對兩個項目10臺風(fēng)機混凝土塔筒簡環(huán)片拼裝的應(yīng)用,縮短工期20天,施工效率提高28%。該技術(shù)可應(yīng)用于裝機高度160米乃至更高的項目,對我國超高鋼混塔風(fēng)電的發(fā)展具有重要意義。